案例分析-PE管施工后管道漏水
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熱點:PE管,PE管施工,PE管道施工 點擊:1889 發(fā)布時間:2017-05-22
PE管工程返工維修費用較大,在組織施工時,應做到論證在前,試驗在前。要加強PE管技術交底工作,提高施工人員技術素質,同時把好材料進場關。要杜絕因責任心不強導致出現(xiàn)設計問題和不按操作步驟操作而返工的現(xiàn)象。對在軟弱淤泥質土中、管道埋置較深的工程,一定要進行充分論證,并針對施工中易出現(xiàn)的質量問題采取行之有效的應對預案和措施,適時做好效果評價工作,對大口徑PE管尤其需謹慎施工,要精心組織試驗段施工,取得各施工參數(shù)后再行推開,以下為您提供管道施工后管道滲水案例,希望能幫助到您。
管道施工失敗案例一:
PE管接口采用熱熔連接,在完成管道安裝、溝槽回填工作后,關停井點降水,第二天發(fā)現(xiàn),有幾處管道接頭處存有滲漏水現(xiàn)象,在隨后的二、三天內,滲漏水現(xiàn)象越來越嚴重,管道與檢查井接頭處也出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,由于大量PE管已經進場,工期較緊,大范圍的PE管施工全面展開,這為管道施工留下了質量隱患。施工結束以后,標段所有污水管道都出現(xiàn)了質量問題:所有的PE管的變形量超標;70%以上PE接頭處漏水或滲水,隨著時間的不斷推移呈上升趨勢;所有PE管與檢查井連接頭都漏水或滲水;檢查井、管道有下沉現(xiàn)象,有些檢查井下沉嚴重超標并拉斷管道。
原因分析:
一.地基不均勻沉降
由于工程地處長江北岸沖擊平原段,土質多為淤泥質粘土,壓縮性高,透水差,且管道埋設較深,降水難度非常大,采用輕型降水、砂井、管井相結合的方法,施工周期長,成本花費高,加上工期緊等因素,有些施工人員忽視了降水的重要性,帶水作業(yè),擾動了持力層的土壤,擾動后土質承載力會急劇下降,溝槽回填施工完畢后,檢查井及管道隨地基發(fā)生不均勻沉降,致使檢查井出現(xiàn)開裂、漏水等現(xiàn)象,管道出現(xiàn)彎曲、變形、漏水等現(xiàn)象。
二、回填用土無法夯實
工程回填用土采用了原土,未對其進行處理。擾動后的淤泥質土承載力很低,且舍水量很大,無法夯實至設計要求,致使回填土無法形成“土拱”保護管道,反使管道上方的回填土重壓在管道上,導致管道下沉、變形。
三、未考慮到溫差對管道的影響
施工中未充分考慮到溫差對管道的影響,管道的熱脹冷縮使得管道與檢查井連接處易產生裂縫,出現(xiàn)漏水現(xiàn)象:
補救措施:
因管道四周采用中粗砂回填,故通過機械加壓將水泥漿壓入其中,泥漿可以增強回填砂的密實度,同時,水泥漿和中粗砂能有效結合,使管道四周被具有一定強度的水泥砂漿包圍,增加整體性,減少外部土壤對管道的壓力,起到保護管道的作用。對埋深較淺的管道,挖除管道上方回填土,外購純砂土并摻水泥分層夯實回填;對埋深較深的管道,對管道上方的回填土,采用了注漿方式,增加回填土的密實度,改善回填土性質,使管道上方的回填土形成整體,有效地保護管道。